总部硫酸厂新型点火法成功啦!

本报讯(通讯员胡勇)2020年11月24日中12点,总部硫酸厂二线大修后采用该厂研究出的新型点火法开车,仅用两个半小时点火成功。整个点火过程从到正常开车一气呵成,不仅大大缩短了时间,提高了效率,而且大大减少了人力财力物力消耗。既安全又环保。

过去,总部硫酸厂一直采用的是烘干矿柴油枪点火法。

该点火法需要将矿用火渣烘干,不仅烘干过程粉尘较大,炉内铺矿时也有冒灰现象,对环保造成影响,而且点火时间一般需要16—18小时,在点火后期还会出现高温爆涨,容易结疤等问题。同时,还要消耗柴油5吨左右,转化工段因点火时间长需要带电炉保转化温度,按15小时计算多耗电27000度,另要延迟两天系统加负荷时间。

近几年,总部硫酸厂一直把改进点火开车当作节能降耗的突破口,并致力于新型点火法的探索研究,技术攻关,不惧一次次失败。

新点火开车法,采用硫磺拌渣点火,不需烘干,只要将清炉子最后较粗余渣拌硫磺即可,铺矿简单也不会冒灰。点火过程中,当炉子底部温度达到230度时就将油枪熄灭,靠硫磺燃烧把炉温往上提,整个点火过程根据氧量和气浓稳定调节。通过加硫磺将炉子底部温度提升到480度后,就停止进硫磺开始进烘干矿,这样炉子就没有温度暴涨期,更不会因为暴涨期而结疤。三个小时点火过程,仅需要柴油3桶约0.5吨,硫磺燃烧的同时产酸还节约了大量电能消耗,系统从点火到加满负荷,一个班便能完成。